發布地址: 四川
5月6日20:46,八號高爐送風,年修提前26小時完成。5月7日11時28分,復產后的第一爐鐵水噴薄而出,八號高爐提前復產。
此次年修過程中,參戰單位開展了一些創新性的工作,有力踐行了“安全、高效、經濟”的檢修原則。
停爐出殘鐵環節:采取“鐵水罐接殘鐵”方式,通過緩沖罐與鐵水橋連槽模式,完成16罐殘鐵排放,縮短前置殘鐵坑工期10天,節約物料、施工、拆除、清理殘鐵的費用約100萬元。
炭磚砌筑環節:采用對稱風口進料,增設炭磚滑移小車,單磚施工時間由5分鐘縮短至4分鐘,提升效率20%。
鑄銅冷卻壁改為鑄鐵冷卻壁:煉鐵廠協同備件供應商進行技術方案討論確認,在公司設備部、歐冶工業品等單位大力支持下,將原2、3段鑄銅冷卻壁改為鑄鐵冷卻壁,兼顧安全性與成本,節約83萬元。
多作業面同步施工。通過3場主溝開設兩帶冷卻壁高度4.5米的爐門,合理安排爐殼焊接、冷卻壁安裝、炭磚砌筑和高導熱耐材澆筑等作業工序,實現檢修效率的提升。
來源:武鋼有限
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