(略)
永
(略)年產6000噸工業明膠(一期項目)
竣工環境保護驗收公示
2024年12月04日,
(略)組織,由專家組成員,以及建設單位:
(略)
一、工程建設基本情況
(一)建設地點:
(略)
(略)永
(略)年產6000噸工業明膠,位于甘肅永昌工
(略)以東,金泥大道以北,中心坐標(E102°3′36″,N38°25′20″),屬甘肅永昌工
(略)管轄,總占地面積118023m2,本期項目占地面積約為51500m2。。
現已建成一期項目年產3000噸工業明膠生產線一條。
主要建設內容包括主體工程、儲運工程、輔助工程、公用工程和環保工程,主體工程為新建1條3000t/a工業明膠生產線,包括面積4896.06m2的泡洗車間和1641.8m2的提膠車間;儲運工程包括面積1500m2的1#原料庫、1641.8m2的成品庫、面積150m2的
(略)(已經建成臨時
(略))、門房等。環保工程為6500m3/d污水處理站、40m3化糞池、50m2的危廢暫存間、300m3事故池(250m3新增事故池)、250m3雨水收集池、14003消防水池以及皮渣庫(密封、占地面積252m2)、集泥池/集渣池以及固廢、廢氣、廢水和其它污染防治設施。
(二)建設過程及環保審批情況
(略)編制《
(略)永
(略))。2022年7月,本項目開工建設,2023年6月,建設完成并投入試運行。期間因污水處理站運行不正常,未組織驗收。2023年11月臨時停產,2024年4月再次投料試生產,具備驗收條件。
(三)投資情況
項目計劃總投資為40000萬元,其中一期項目投資20000萬元。設計環保總投資為1436.7萬元,占總投資的7.2%;實際環保投資1981.8萬元,占環保投資的9.2%。
(略)增加了環保投資。
(四)調查驗收范圍
本次竣工驗收調查范圍為:一期項目3000t/a工業明膠生產線,環保設施,及輔助工程。
二、工程變動情況
通過現場調查,本項目在實際建設和生產過程中,為了滿足生產和環境保護的需要,設備設施發生了一些的變化,均不屬于重大變更項目變動情況如下:
1、環評階段擬將工業明膠生產過程中的碎皮單獨用于生產工業蛋白粉,實際回收的碎皮可以直接回用于生產低等級工業明膠,工業蛋白裝置不建設。相應的廢氣處理裝置不建設。
2、因出膠率低及儲存要求高,本項目決定不使用新鮮皮料,主要用干皮和膠囊殼下腳料為原料。相應的硫化鈉脫毛劑不使用,
(略)不用脫油脂。同時增加膨潤土的使用。
3、生產車間內綜合泡洗池形狀和容積、以及分布方式:
(略)
4、用于皮料處理的酸、堿化學品數量發生變化,實際不使用鹽酸,是考慮鹽酸對設備腐蝕較嚴重。廢水處理及中和酸的石灰、液堿,改用石灰、電石渣或氫氧化鈣、液堿共用,出于成本控制的考慮,實際對產品質量無影響。另外,部分原料可用醫用膠囊殼下腳料代替,直接進入熬膠鍋生產明膠,簡化了生產工藝,縮短了工藝流程。但本次竣工環保驗收以干皮為原料,膠囊殼生產時,屬于工藝優化。
5、環評階段廢水處理站計劃采用“格柵+平流沉淀+濾油+水解酸化+SBR+二沉池”處理工藝,實際建設過程中,由于不使用鮮皮,省去“濾油”工序,另外,將SBR生化處理工藝改為效率更高的A2/O2工藝,以提高廢水的處理效率,保證水處理站長期穩定運行。
6、裝置調試過程中,采用疊螺機壓濾污泥,因污水站污泥水份高,增加了2臺板框壓濾機。
7、環評階段,生活廢水經化糞池處理后,與處理后的生產廢水一并排放進
(略)污水處理廠。實際將化糞池出口水進入生化池,以提供污水處理站的碳源。
8、根據化
(略)要求,污水處理站排水總口安裝在線監測設備,連續監測COD、總氮、PH值、流量等指標。
9、為降低外供蒸汽用量,本項目增加一套太陽能熱水器裝置,每天減少蒸汽用量3.5t/d左右。
三、環境保護設施建設情況
(一)廢氣
本項目生產車間密封,熬膠鍋臭氣收集,引至1套“臭氧除臭+堿噴淋塔除臭+活性炭吸附”的廢氣處理裝置,達標后通過20米高排氣筒排;
污水處理站生化池、污泥集渣池密封收集,通過引風機將惡臭氣體引至1套“臭氧除臭+堿噴淋塔除臭+活性炭吸附”的廢氣處理裝置,達標后通過15米高排氣筒排放;
明膠破碎工序含粉塵廢氣,分別經旋風除塵+布袋除塵器處理后,通過15米高的排氣筒排放。
無組織廢氣包括車間未回收的顆粒物、硫酸霧、H2S、NH3、惡臭濃度等,主要通過管理措施和污染治理設施進行控制。皮渣(污泥)在一般固廢庫暫存后日清日結,及時轉運至有資質的單位:
(略)
(二)廢水
(1)生活污水
項目生產廢水來源于職工生活廢水,廠區工作人員最多為50人左右,項目廢水產生量為4m3/d,主要污染物排放濃度為:COD、BOD5、SS、氨氮。經化糞池預處理后排
(略)污水處理站調節池,進
(略)污水處理站生化處理。
(2)生產廢水
本項目生產廢水采用“格柵+平流沉淀+水解酸化+A2/O2+二沉池”工藝處理綜合廢水。處理后的廢水達到《城市污水再生利用工業用水水質》(GB
(略))中洗滌用水標準,70%回用于生產
(略)綠化,30%左右排
(略)污水處理廠。
外排廢水排放執行《污水綜合排放標準》(GB
(略))三級標準,排入河西堡化
(略)污水處理站處理后回用于化
(略)項目生產或用于綠化,廢水不外排。
(三)噪聲
設備安裝設計的防噪措施:在設備、管道安裝設計中,注意隔震、防震、防沖擊。廠房建筑設計中的防噪措施:選用吸聲性能好的墻面材料;在結構設計中采用減震平頂、減震內壁和減震地板。水泵等大型設備采用獨立的基礎,以減輕共振引起的噪聲;
(四)固體廢物
1、生活垃圾集中收集暫存,依
(略)(略)集中處置。
2、
(略)的固廢主要是污水處理站污泥,經濃縮池濃縮后,再經壓濾機壓濾,水份降到80%以下進入廢渣暫存庫,定期交處置單位:
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3、本項目危險廢物包括廢機油、廢活性炭、實驗室廢液等,在危廢暫存間暫存后定期委托有資質單位:
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本項目建設危廢暫存間1間,建筑面積為50m2,建設滿足《危險廢物污染控制標準》(GB
(略))要求。危廢暫存間地面按照要求進行防滲。暫存間上方有屋頂,具備防風、防雨、防曬功能。
(五)環境風險防范設施
1、根據項目特點和實際情況,建設單位:
(略)
2、)污水處理站建設有一座300m3事故應急池;另
(略)500m3的事故應急池和初期雨水池,用于回收事故廢水和初期雨水。回收的事故廢水和初期雨水
(略)污水處理站重新處理,達標后回用于生產或外排。
四、環境保護設施調試效果
1、廢氣治理設施
本次驗收對各排氣口的廢氣進行驗收檢測,排放濃度均達標。污染物排放總量均未超過環評批復總量。
2、廢水治理設施
本項目建成的污水處理站1座,處理能力為6500m3/d,處理后的廢水30%外排
(略)污水處理廠。根據驗收檢測結果,本項目主要污染物pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、色度、總磷、硫酸鹽、總鉻、六價鉻等排放濃度均滿足《污水綜合排放標準》(GB
(略))三級標準及《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T
(略))A級。
3、廠界噪聲治理設施
根據現場監測數據可知,本項目正常運行過程中,廠界四周噪聲值滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB
(略))3類標準。
4、固體廢物治理設施
本項目固廢主要是污水處理站污泥,經濃縮、壓濾后暫存于一般固廢庫,定期交有資質單位:
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危險廢物為廢機油和廢活性炭及化驗廢液等,暫存于危廢間,定期交有資質單位:
(略)
5、污染物排放總量
經核算,本次驗收核算的污染物排放總量未超過環評批復的排放總量。
廢水屬于間接排放,未核算污染物排放總量。
五、工程建設對環境的影響
本次驗收檢測對環境空氣、地下水、土壤及廢水排放進行檢測,檢測的污染因子與環評階段比較,均未見惡化。
大氣污染物排放中,有組織粉塵主要來自破碎篩分工段,采用布袋除塵器處理后達標排放;無組織粉塵排放治理措施主要包括現場地面硬化、灑水除塵,產品及半成品采用半封閉廠房儲存,生產車間及污水處理站惡臭廢氣收集處理,通過以上措施,檢測結果表明,廠界無組織粉塵達標。
本項目運轉設備主要是提膠工序,經減振隔音降噪后達標排放。
通過檢測分析,本項目運行對環境影響較小。
六、驗收結論
根據環評報告書及環評批復的要求,
(略)永
(略)年產6000噸工業明膠(一期項目)環保設施運行正常,污染物排放措施到位,在企業加強環境管理,確保環保設施正常運行的情況下,項目建設對環境影響有限,達到環評批復要求。專家組同意該項目竣工環保驗收。
本主題由eiafans于
(略):59審核通過
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